中国石化新闻网讯(刘言 彭光明 袁鹏)12月5日,元坝气田滚动建产区部署实施的重点开发评价井——元坝29-2井顺利完钻。较设计提前44天,完钻井深7686米,水平段长692.5米,测井解释气层650.4米,取得丰硕的油气成果,并创造了多项钻井施工新纪录。
元坝29-2井位于元坝气田长兴组气藏3号号礁带东南端,构造部位低,礁体埋深近7000米,水平井施工难度和地质导向风险大。该井于2011年11月7日开钻,开钻以来,承担钻井施工任务的西南重庆钻井公司70138井队在西南油气分公司元坝气田项目部的悉心指导和帮助下,紧紧围绕钻井提速目标,强化施工组织,严格质量控制,狠抓安全管理,大胆应用干法固井、PDC钻头+扭力冲击发生器、孕镶金刚石钻头等新技术、新工艺,提高各开次机械钻速,缩短中完作业时间,确保了安全、优快钻井。该井实际完钻周期394天,较设计提前44天,并创造了国内Φ197毫米耐高温螺杆钻具使用360小时时间最长、工区超深大斜度井段每小时3.23米机械钻速最高、70型钻机完钻井深7686米最深、五开钻井周期19.2天最短等八项钻井新纪录。
与此同时,针对元坝29-2导眼井约束反映礁体小、优质储层薄、可能存在边水,地质跟踪导向风险较大等问题,元坝气田项目部按照“水平段长穿优质储层和井控储量、单井产量最大化”的总体要求,专门成立了水平段地质跟踪与轨迹优化工作小组,安排经验丰富的地质研究人员驻守现场,借助岩屑薄片鉴定和核磁共振、XRF元素分析等特别录井手段,及时准确了解水平段钻遇地层岩性、物性和含气性的细微变化,结合地震剖面进行跟踪对比分析和预测,优化调整钻井轨迹。从卡定A靶垂深,到水平段持续增、降斜和加深钻进,通过地质工程紧密结合,先后五次进行了实钻轨迹的优化与调整,取得了丰硕的评价成果,水平段长度从设计340米加深至692.5米,测井解释气层650.4米,有效储层钻遇率达93.9%。同时,该井至完钻井深7686米仍为有效储层,突破了设计预测7445米左右打穿储层的地质认识,增加了评价礁体有效储层面积、厚度和储量。
元坝29-2井的提前完钻,不仅创造了工区多项钻井新纪录,取得了丰硕的油气成果,而且深化了长兴组礁相储层展布特征的认识,为滚动建产方案编制提供了科学依据,也更加坚定了西南油气田加快元坝长兴组超深高硫气藏滚动规模建产的信心。