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请问各位专家,挤灰堵套漏后什么原因造成的油管堵? [复制链接]

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离线意外惊喜
 
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-05-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 dywdk 执行加亮操作(2011-05-26) —
一口87年投产油井,139.7/7.72mm套管,1200-1240m套破。试挤压力15MPa,吸收量350升/分钟。停泵10秒降至9MPa,1分钟降至5MPa后基本不降。完成挤灰管柱深度1125m(73mm油管)
正挤入1.7-1.75灰浆11方(直接挤入,分3罐配制),压力12→6→12(稳定4分钟)停泵降至6MPa(共16分钟),配灰停16分钟,正挤压力6→12(稳定6分钟)→10→8停泵降至4MPa(共8分钟)。配灰停14分钟,正挤压力4→12(稳定8分钟)停泵降至6MPa(共8分钟)。
正顶替清水3.6方压力6-20MPa,停泵降至14MPa(共10分钟),反顶替清水0.4方压力8-20MPa停泵降至12MPa(共1分钟)。
关井扩散压力30分钟,开油管闸门放压,放不完反洗井压力4MPa20分钟,未见灰浆返出。停泵后油管倒吸,开套管出水3分钟后不出。
起施工管柱,悬重正常(未检查井口密封圈)。
起出油管后,油管灰堵54根(检查油管未见明显破损)。探灰面1075m,灰面试压15MPa不降。
请问各位专家,什么原因造成的油管堵?


1、由于我们这里只有1个配灰罐,只能1次最多配5方(个人认为多次配灰,每次配灰停泵一段时间有利于灰浆进入地层后,灰浆的稠化,可以减少堵套漏井灰浆的用量)。
2、加了缓凝剂后,实验室条件下灰浆60℃初凝时间4.5小时以上。能够满足施工时间。
3、1000m  2吋半油管洗井压力4MPa应该正常,挤灰之前反洗井压力也是4MPa左右;
4、挤灰后起管柱时,如同起泵上,油管内满管水,灰柱上应该没有大的漏点;

问题:灰面(1075m,高出管鞋50m)试压15MPa不降,钻塞至1195m处试压12MPa不降。反洗井700型泵车,6档,按400L/min计算,20分钟洗井8方。1120m73mm油管容积3.6方,油套环空9方。正常情况顶替够量,如果油套环空内有灰浆反洗井4-5方水后应该出灰浆。又继续洗了近10分钟无灰浆,由于从配灰起施工时间已经3.5小时,为防止卡管柱所以决定起管柱。

顶替够量,洗井前油管内应该没有灰,

近500m油管内应该存了1.5方灰浆。这1方多的灰浆应该都在油套环空的上部。因此洗了8方水正好把油套环空中,灰浆下面的水全部顶出,灰浆进入油管。

但是这上部的灰从那里来的。1、井口密封圈刺;2、上部油管漏?
[ 此帖被意外惊喜在2011-06-02 16:00重新编辑 ]
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萧易水 财富 +20 案例叙述清晰 2011-06-01
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只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 楼主(意外惊喜) 的帖子
这一步有问题!“关井扩散压力30分钟,开油管闸门放压,放不完反洗井压力4MPa20分钟”
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萧易水 财富 +5 参与讨论 2011-06-01
离线意外惊喜
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只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请问,油管放压,放不完。反洗井有什么问题?
洗井洗了20分钟,压力正常,并未返出灰浆?
离线萧易水
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只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用楼主意外惊喜于2011-05-26 08:31发表的 请问各位专家,挤灰堵套漏后什么原因造成的油管堵? :
一口87年投产油井,139.7/7.72mm套管,1200-1240m套破。试挤压力15MPa,吸收量350升/分钟。停泵10秒降至9MPa,1分钟降至5MPa后基本不降。完成挤灰管柱深度1125m(73mm油管)
正挤入1.7-1.75灰浆11方(直接挤入,分3罐配制),压力12→6→12(稳定4分钟)停泵降至6MPa(共16分钟),配灰停16分钟,正挤压力6→12(稳定6分钟)→10→8停泵降至4MPa(共8分钟)。配灰停14分钟,正挤压力4→12(稳定8分钟)停泵降至6MPa(共8分钟)。
正顶替清水3.6方压力6-20MPa,停泵降至14MPa(共10分钟),反顶替清水0.4方压力8-20MPa停泵降至12MPa(共1分钟)。
关井扩散压力30分钟,开油管闸门放压,放不完反洗井压力4MPa20分钟,未见灰浆返出停泵后油管倒吸,开套管出水3分钟后不出。
起施工管柱,悬重正常(未检查井口密封圈)。
.......  




从楼主描述来看,放压前,油管闸门的压力没有描述,只显示放不完(如红字),应该是一直有出水,尽管流量应该不大,但显示地层返吐或者套压高。“反洗井4MPa20分钟,未见灰浆返出。”这是让人最郁闷的地方,正常400升/分钟的排量,9分钟就该见到井口有灰。20分钟没见灰,按说油管内没灰。

再看蓝字显示“停泵后油管倒吸,开套管出水3分钟后不出”,油管倒吸说明油管内液柱压力高,推断油管内有灰(起出结果也显示有灰)。
如果套管在施工前进行过找漏施工,且施工深度以上套管试压合格,则套管上部漏失发生管外窜槽的可能被排除。
剩下的可能就是从施工和管柱上找问题。施工上看,虽然分三次制灰、挤灰的施工方法不可取(超过灰浆初凝时间容易发生事故)。关井扩散压力前,正反挤都可以,证明前部施工合格有效,只要顶替足够,就不该堵管柱。后面说“反洗井压力4MPa”,感觉不该有这4MPa的压力,这个压力的存在,应该是平衡了油管内的灰浆,而油管应该是存在漏失,建议对下井油管500-600米(从上至下)范围内进行详细检查,查看有无破损。如肉眼检查不出,建议对起出的油管进行试压,检查油管有无漏失。
期待本案例的后续施工简介。
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胜利北斗星 财富 +15 补充奖励 2012-05-25
dywdk 财富 +15 参与讨论 2011-06-01
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只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
正常封堵后洗井,出口应该有灰,从最后洗井情况来看,“关井扩散压力30分钟,开油管闸门放压,放不完反洗井压力4MPa20分钟,未见灰浆返出。停泵后油管倒吸,开套管出水3分钟后不出。”油管倒吸的原因是油管内液柱密度较高,应该推断为油管内有水泥浆,个人认为洗井不彻底,当然也有可能油管有短路。
根据后续施工情况共同探讨吧。
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萧易水 财富 +10 参与讨论 2011-06-01
离线星光
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只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
正常封堵施工,如果油管、套管环空顶替到位,反洗井不见灰也属正常现象。
此井的疑问出在“关井扩散压力30分钟,开油管闸门放压,放不完反洗井压力4MPa20分钟,未见灰浆返出。停泵后油管倒吸,开套管出水3分钟后不出。
起施工管柱,悬重正常(未检查井口密封圈)。”,最终证实的也是因此而导致的堵塞油管。由此可见,施工现场判断欠妥,而采取的及时洗井策略措施是合理的,可惜洗井液量欠缺,没有考虑环空可能有较高的灰浆液柱。
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萧易水 财富 +10 参与讨论 2011-06-01
眼高手低是成功的大忌
在线壹壷老酒
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只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
从楼主提供资料看,有三个问题是很明显的
1、所配置的灰浆 安全凝固时间不能满足施工实际时间,这是油管堵塞的直接原因。
2、发现油/套不平衡,立即采取洗井措施是正确的,但是并没有注意到洗井过程中的不正常,如:洗井压力4mpa?
3、洗井不彻底,按封堵施工要求,洗井液量最低限度应循环一周以上。

此井例中关于堵油管问题,因形成的原因较多,有时间时,本人做一个相对详细的分析再发上来供楼主参考。
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萧易水 财富 +15 参与讨论 2011-06-01
行远,必先修其近;登高,必先修其低
离线意外惊喜
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只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 3楼(萧易水) 的帖子
3  发表于: 2011-05-27 23:48 只看该作者 | 留言 小 中 大



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引用楼主意外惊喜于2011-05-26 08:31发表的 请问各位专家,挤灰堵套漏后什么原因造成的油管堵? :
一口87年投产油井,139.7/7.72mm套管,1200-1240m套破。试挤压力15MPa,吸收量350升/分钟。停泵10秒降至9MPa,1分钟降至5MPa后基本不降。完成挤灰管柱深度1125m(73mm油管)
正挤入1.7-1.75灰浆11方(直接挤入,分3罐配制),压力12→6→12(稳定4分钟)停泵降至6MPa(共16分钟),配灰停16分钟,正挤压力6→12(稳定6分钟)→10→8停泵降至4MPa(共8分钟)。配灰停14分钟,正挤压力4→12(稳定8分钟)停泵降至6MPa(共8分钟)。
正顶替清水3.6方压力6-20MPa,停泵降至14MPa(共10分钟),反顶替清水0.4方压力8-20MPa停泵降至12MPa(共1分钟)。
关井扩散压力30分钟,开油管闸门放压,放不完反洗井压力4MPa20分钟,未见灰浆返出。停泵后油管倒吸,开套管出水3分钟后不出。
起施工管柱,悬重正常(未检查井口密封圈)。
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从楼主描述来看,放压前,油管闸门的压力没有描述,只显示放不完(如红字),应该是一直有出水,尽管流量应该不大,但显示地层返吐或者套压高。“反洗井4MPa20分钟,未见灰浆返出。”这是让人最郁闷的地方,正常400升/分钟的排量,9分钟就该见到井口有灰。20分钟没见灰,按说油管内没灰。

再看蓝字显示“停泵后油管倒吸,开套管出水3分钟后不出”,油管倒吸说明油管内液柱压力高,推断油管内有灰(起出结果也显示有灰)。
如果套管在施工前进行过找漏施工,且施工深度以上套管试压合格,则套管上部漏失发生管外窜槽的可能被排除。
剩下的可能就是从施工和管柱上找问题。施工上看,虽然分三次制灰、挤灰的施工方法不可取(超过灰浆初凝时间容易发生事故)。关井扩散压力前,正反挤都可以,证明前部施工合格有效,只要顶替足够,就不该堵管柱。后面说“反洗井压力4MPa”,感觉不该有这4MPa的压力,这个压力的存在,应该是平衡了油管内的灰浆,而油管应该是存在漏失,建议对下井油管500-600米(从上至下)范围内进行详细检查,查看有无破损。如肉眼检查不出,建议对起出的油管进行试压,检查油管有无漏失。
期待本案例的后续施工简介。

1、由于我们这里只有1个配灰罐,只能1次最多配5方。
2、灰浆60℃初凝时间4.5小时以上。能够满足施工时间。
3、1000m2吋半油管洗井压力4MPa应该正常,挤灰之前反洗井压力也是4MPa左右;
4、挤灰后起管柱时,如同起泵上,油管内满管水,灰柱上应该没有大的漏水点;
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只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
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离线888gf
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只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
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