库车山前构造上部地层倾角大,井斜控制困难,大井斜井段套管磨损严重是山前钻井面临的难题之一。库车勘探开发项目经理部在大北6井先后采用三项套管防磨技术,取得了良好效果。
大北6井上部地层复杂,可钻性差,机械钻速慢。为提高钻井速度,该井二开和三开分别采用了空气钻井。由于空气钻井的钻具组合中没有安装扶正器,导致井斜增加。尽管技术人员在随后的钻井液钻井中采取措施纠斜,但是在井深5000米左右形成了较大的全角变化率。三开中完下套管固井之后,在全角变化率较大的位置易造成套管磨损,甚至可能导致套管磨穿,影响下部井眼施工。
为降低套管磨损,大北6井现场技术人员采取了三项套管防磨技术。一是首次采用美国WWT公司的钻杆防磨套。在钻柱中分两段安装了30个防磨套,通过两趟钻的试验,出井的防磨套工况正常,效果良好。二是采用耐高温井下动力钻具,降低钻柱转速。大北6井引进国产直径172毫米耐高温螺杆技术,在直径215.9毫米的井眼顺利钻进至盐膏层顶部。三是在钻井液中添加套管减磨剂,降低钻杆接头与套管的摩擦系数,有效减小套管的磨损。
通过这三项技术的应用,大北6井已顺利钻进至四开中完井深,井下工况良好,未发生一例套管磨损事故。防磨系列技术的试验和推广应用,将为解决山前高陡构造钻井套管防磨难题提供技术保障。
(塔里木油田)