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dakcbd 2019-02-27 20:00

让油气资源盛开效益之花

2018年,是长庆油田第六个5000万吨稳产年,与上年相比,不但多产油气当量150万吨,而且企业营业收入和利润总额分别比上年增长20%和70%,创近年来最高水平。
  生产区域分布在陕、甘、宁、内蒙古、晋5省区,油气井产量递减快、成本控制压力大的长庆油田,通过大打提质增效攻坚战,走出一条“油气资源向油气产量转化,油气产量向企业效益转化”的可持续发展之路。
  打增效仗,先攻产能建设“桥头堡”
  产能建设工程是保障油田发展的“桥头堡”,其进度和质量是影响油气田上产稳产的关键。2018年,长庆油田承担了460万吨石油产建量、100亿立方米天然气产建量任务,折合油气当量1256.8万吨,是长庆有史以来年度最大产能建设工作量。长庆油田上下一心,紧盯产能建设各环节,全方位、全过程做好效益这篇大文章。
  产能建设重在协调和组织。长庆油田通过进一步优化生产组织方式,加强承包商队伍管理考核,实施质量提升战略,全年累计完成钻井7900口。特别是全面推广“大井丛、多井型、立体式、工厂化”作业模式以来,华H6、白409、苏6-4-13平台成为建设典范,油田钻井周期缩短20%,作业效率提升1倍以上,浅层建产规模较年初增加40万吨。
  在陕西吴起地区承担产能建设的采油九厂,坚持勘探开发一体化策略不动摇,坚持“支持评价、加快骨架、深化研究、复查老井”立体开发模式,极力拓展增储空间。2018年,这个厂先后发现延10等6个浅层油藏,共钻新井77口,建成产能8.3万吨,比计划增加了3.1万吨,浅油层井占产能建设布井总数的33.2%。
  2018年,长庆油田油气新井贡献率分别提高4个百分点和5个百分点,全年累计完钻井8000口。
  唱增效歌,谱好增产挖潜“进行曲”
  2018年,长庆油田做好“量与质”文章,仅老井挖潜单位措施费一项就降低8%,平均单井阶段投入产出比提高了5%。
  气田增产建设上,陇东、宜川新区评价建产取得新进展,高产井比例达86.5%,多口井试气无阻流量创区域历史纪录,并首获日产百万立方米高产气井;气田建设上,加大气井投产力度,1371口遗留井全部按期投产。通过加强措施管控,长庆油田全年排水采气、长停井复产增产气量达23.7亿立方米。
  长庆油田五大主力气田生产平稳,全年超产19亿立方米,天然气产量创历史新高,冬季保供能力稳步提升,高峰期最高日产气量达1.25亿立方米。油气田老井“万千工程”复产长停、长关油气井1000余口,综合挖潜油气当量48万吨。
  与此同时,致密油开发单井产能显著提升,水平井钻井周期、压裂规模等多项工艺指标创国内第一,百万吨整装致密油示范区初具规模。全油田油气井产量综合递减比上年降低1.2个百分点。
  负责镇原油田开发的采油十一厂,始终坚持以油藏治理为核心,生产过程实施“技术+管理”双轮驱动提速增效战略,牢牢掌握措施增产主动权;狠抓选井选层、工艺优化、过程管理、效果分析4个环节,按照效益排队,早选、快干高潜力井,大幅提升当年措施生产时率。2018年,这个厂实施采油井措施174口,单井日增油1.3吨,全年累计增油4.2万吨,措施有效率达92.9%,近3年产出投入比高达4.38。
  长庆油田坚持问题导向,突出效益原则,系统制定了开源节流降本增效实施方案和专项奖励办法,优化投资结构,提升投资回报率。
  通过实施业务外包一级管理,2018年长庆油田业务外包费用比上年控减3.73亿元。通过推进油田伴生气回收利用、优化轻烃生产管理机制,油田轻烃贡献产量达3.6万吨,气田轻烃同比增产3.2万吨。
  长庆油田强化油井措施管理,吨油措施费降低8%;大力实施修旧利废,推进抽油机、油管及泵阀等设备再制造再利用,节约投资2.8亿元。电费管理部门通过优化改造线路、推广应用节能设备等,累计节约电费3.17亿元。运费管理部门通过压缩非生产性用车、提高车辆利用率等,累计节约运输费1.56亿元。材料费用管理部门一方面推行“工厂到现场”物资直达采购,节约采购资金1.7亿元;一方面加强修旧利废再制造,年节约投资3.3亿元,实现运行成本硬下降、质量效益双提升。
  长庆油田还实行以丛式井组、二级布站、集成建站、道路共建为主要内容的节约集约用地建设模式,全年减少征地费用3.3亿元。
  求增效“果”,浇灌科学技术创新“花”
  长庆油田通过勘探技术创新的持续深化,推广可控震源三维地震技术,加强复杂油气层测井识别技术攻关,强化盆地及其外围烃源岩的再评价、再认识,深化油气成藏规律研究,有力地助推了新区新领域再获新发现。
  近年来,长庆油田关键工程技术持续升级,大斜度井、水平井等井网优化及优快钻井技术得到不断突破,为产建提效指引了新方向;超短水平井加密调整技术初见成效,初期单井产能较定向井提高了2倍以上;致密油长水平井体积压裂多项技术指标创历史新高,DMS可溶球座压裂工具被评为集团公司工程技术利器;地面建设技术持续创新,一体化橇装设备全面应用,建设成本降低6%。
  通过智能化油田建设的不断深入,长庆油田建成中心站124座、无人值守站637座。人工智能技术与生产建设紧密融合,4座集气站和1座处理厂实现智能机器人巡检。国内第一座致密油无人值守联合站、国内水平段最长气井、国内首台管道式油气水分离装置等一大批自主创新的“国字号”技术,成为长庆油田低成本开发的秘诀。
  2018年,长庆油田在超额完成油气生产任务的同时,实现降控目标36亿元,油气综合完全成本控制在35美元/桶,优于国际同类地质条件下的水平。
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