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主题:【原创】挤灰施工事故分析
回帖:回复楼上朋友:我赞同你对油管承压问题提出的质疑。
在高承压措施施工中,一般要求使用N80油管或更高级别的油管,按API标准 壁厚5.5mm的N80 油管中 2. 1/2 油管的最小抗内压 / 外挤压力分别是72MPa和77MPa,理论上说在不超过70MPa的前提下即使不打平衡也不会出现打爆或挤毁事故,而打平衡是为了提高安全级别,最大限度消除事故隐患。
而现实工作中,我们的油管远没有想象中的状态,腐蚀、偏磨,特别是用油管钻塞之类的作业所造成的油、套管损伤将直接降低抗压、抗拉强度,而现有的检测手段又很有限,在地面全部按标准试压检测难度很大,油管不检测直接转入下一工序的重复利用已成家常便饭。
制度执行好的单位 油管回收后做个刺洗、通径、检查更换一下接箍。监督检测不严格的就无法想象了。这些年所见到和听到过的爆裂、挤毁油管事故几乎都是在意想不到的压力下发生的:
井例1、卡顶封 压裂事故:下井油管为仅用过两次挤水泥和挤水泥后钻塞的N80油管,措施层破裂压力62MPa左右,施工开始后泵压上升至56MPa时(平衡压力24mpa已经停泵)地面压裂管线的一个弯头突然爆裂,套压也瞬间回 0MPa;更换弯头后起泵,套压与油压同步增长,当时怀疑封隔器解封,起出准备换封,中途发现第318根油管出现了2米多长明显的内凹裂痕,割断损坏处检查,油管裂缝处壁厚只有2.3mm,封隔器完好无损。事后分析,瞬间的突变压差导致了油管挤毁。
井例2、卡封挤堵施工事故:全新N80油管,施工中后期压力缓慢上升至29MPa时刚要启动打平衡的水泥车,一声闷响后套压表上升为33MPa,400型要打平衡的水泥车安全阀打开。然后压力缓慢下降。
初步判断为封隔器解封、底部油管破裂或者是接箍断脱。立即停泵卸井口,上提时负荷稍大,封隔器解封明显。起出后发现封隔器上部第11根油管整根爆裂,局部裂缝宽度达3—4mm 。
所以,出于安全考虑,施工中应人为的提高井口、油管以及施工工具的安全性,尽量缩小内外压差,降低事故发生率。如原帖所述的想通过高压憋开洗井通道的想法容易出现事故。
下一楼›:是有点不可思议,特别是井例2,新油管这么脆弱吗?是不是油管质量有问题呀,一般最容易破裂的位 ..
‹上一楼:不同意老酒兄的说法:
关于加压35MPa为啥会挤扁油管的前题是:反洗加压已经证明底部不通(油 ..

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