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对于低能低渗短周期深井(漏失、防蜡、防偏磨),征求一个好的采油举升工艺! [复制链接]

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离线mrjz917
 
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-06-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 clzcd16606 执行加亮操作(2010-06-30) —
有一个短周期井,位于高压低渗区块。看看同行们有没有什么好的办法,或者好的工艺。
基础数据:油层深度(全射开)2680.5-2723.4,鱼顶2695.95 。38泵泵深2500,动液面2350,冲程冲次5/3,12型抽油机。产液量12方,产油量5方,含水60%。
测井斜深:2685米 垂 深:2679.08米 水平位移:124.7米 闭合方位:33.67° 东西坐标:(东)69.14米 南北坐标:(北)103.78米
最大井斜:1825米(斜深) 1821.18米(垂深) 井斜角:6.86°  方位:48.22°
存在及需要解决的问题:1、该井漏失严重,洗井就漏失,井底脏污无法通过洗井返出,造成多次脏污堵塞底阀和泵;2、结蜡严重,长期运用过热洗,加药,井下管柱防蜡;3、偏磨严重(井斜数据如附件);4、出现过少量结垢,出沙(怀疑有井底脏污的原因),抽油杆少量腐蚀。
采取过的工艺及措施有:针对结蜡:高效超声波防蜡器,超强防蜡抽油泵,抽油杆防蜡器,针对漏失而采取的防污染洗井器,热洗,加药等工艺。针对偏磨:加重杆,加重坨,注塑抽油杆,抗磨副抽油杆等。
简单的作业情况:
1、2005年9月16--27日作业,钻灰面至2015.54米,通井至1977.6米,探井底2744.67米,刮削至2405.15米,解堵,酸化下泵恢复生产。
2、2006.11.07--2006.12.07检泵;提杆第11根泵杆断,上提油管挂,油管挂以下管柱均落井,鱼顶油管接箍,母扣,打印鱼顶为弯泵杆。
3、2007.6.2--2007.6.7检泵;提出井内部分泵杆柱(第168根泵杆接箍断)。
4、2007.7.2--2007.7.10返工作业,提出井内杆、管柱(完好未找到问题)。按设计要求下入完井,试抽正常,收尾交井。
5、2007.11.26--11.30检泵,油管、泵杆结蜡严重,8根油管内壁几乎堵死。
6、2008.02.12--2008.02.15洗井后提原井第169根泵杆断。
7、2008.06.19-2008.06.24检泵:提原井,第128根泵杆脱扣,第158根泵杆断。结蜡严重。
8、2008.07.21-2008.07.26检泵。
9、2009.01.17-2009.01.22检泵,提出井内泵杆(第136根泵杆本体断),部分泵杆磨损严重,原井管柱含蜡多,内壁结蜡严重。
10、2009.01.30-2009.02.08检泵,提出井内泵杆及活塞,活塞内被铁锈垢堵死,泵底阀被铁锈垢堵死。
11、2009.04.03-2009.04.05作业捞杆,第32根杆本体断。
12、2009.05.07-2009.05.11作业检泵,泵底阀有2块铁锈垢片。
13、2009.08.27-2009.09.02作业检泵,提原井第137根泵杆底部接箍磨断;在井段:170-700m泵杆油管结蜡严重; 970-1290m泵杆接箍偏磨严重;在井段:1290-2324m泵杆接箍轻度偏磨;全井叶片扶正器磨损; 970-2324m油管不同程度磨损,自上而下第115根油管本体有一条长21cm,宽约1.5mm的裂缝。
14、2009.10.07-2009.10.15检泵,洗井,提出原井发现第309根泵杆脱扣,拉杆及活塞在泵内卡死。
15、2010.03.26-2010.04.01检泵。
16、2010.06.28不出,怀疑脏污堵超强防蜡防垢降粘增产抽油泵进口鸭嘴(进口太小),热洗井无效,并造成防污染洗井器打开。
[ 此帖被mrjz917在2010-06-28 15:31重新编辑 ]
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只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
检泵,进行酸化解堵,做防砂。试试看。
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clzcd16606 财富 +10 - 2010-06-30
离线mrjz917
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只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 1楼(阿益) 的帖子
thanks,这口井进行过酸化解堵以及超声波解堵工艺,(出砂不明显,怀疑还是井下太脏造成的)其主要的问题还是蜡,偏磨。
离线realag
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只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果有条件,建议应用连续提捞抽油机、潜油螺杆泵或者往复磁力泵等采油工艺,这些工艺优点是不偏磨,受结蜡影响小,参数调节方便。缺点是提捞抽油机抽油杆比较贵,要是断了一盘就废了;潜油螺杆泵的电机似乎不太过关;往复磁力柱塞泵电机也是散热不好,容易烧

楼主没说产量,感觉液面还是太深了,把抽油泵设计小点,把流压往上蹩蹩,对泵、杆的寿命肯定有好处,但不能太小,要不然洗井效果就更差了。看你施工总结,主要是杆断,一个是根据寿命和磨损程度更换,再一个建议全井加装防磨接箍,造斜段每根杆加一个扶正器,看看防偏磨效果能否好些。至于清防蜡,能做工作的就是缩短热洗周期、采用高温蒸汽车洗井、研究专门的药剂,还有井口磁防蜡器,对特殊井效果不错,你可以试试对你这口井好不好使
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秋风习习 财富 +10 - 2010-06-28
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只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 3楼(realag) 的帖子
thanks,您的建议很实用啊,我学习了。
我们也考虑过改变采油方式,但是井深确实是个问题。以前采用过高温蒸汽车洗井(120度水蒸气),也大量使用过清蜡药剂。全井加装防磨接箍这个成本有点高,之前在偏磨井段装过一些。井口磁防蜡器,这个东西还没用过,我打算试试。这个区块真是邪了门了,注水井注不进去,生产井还漏,实在不行就把它给转注了。呵呵
离线秋风习习
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只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
用低密度洗井液洗井不知可否?
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clzcd16606 财富 +10 - 2010-06-30
三人行,必有我师!
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只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
动液面2500米?井底压力不是只有3MPa?难道是辽河那边的?彻底洗井以后上小排量螺杆泵吧,液不够环空补一点
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秋风习习 财富 +10 - 2010-06-29
capable, generous men do not create victims, they nurture them
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只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
跟我们这里的一个区块很类似,我这比你那还难弄,经过我们加强作业管理,目前杆断情况相当少,出现的主要问题就是管泵漏失,出泥糊糊,结垢相当严重(分析有可能是加清蜡剂或注水及洗井水型不配导致),我这油井很大一部分液量在5吨以下。
可以说管泵漏失的主要原因是出泥,结垢及结蜡造成,液面深,油管内外压差大造成管漏,泥糊糊,垢等造成泵漏失。


减小杆断的非常好的办法就是把冲次降下来,降到2次以下,很管用,反正油井都典型严重供液不足。
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clzcd16606 财富 +10 - 2010-06-30
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只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
用低转速电机,降冲次,用12极或16极电机,功率18.5KW或22KW的就可以了
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clzcd16606 财富 +10 - 2010-06-30
离线mrjz917
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只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 4楼(mrjz917) 的帖子
学习了,受益匪浅啊!对于针对泵漏失,请教一下你们有何好的办法?如果单纯通过洗井,我们这口井泵太深了,2500的泵深,加上井斜等原因,一般防污染洗井器下去之后,无法起到完全密封正常工作的状态,洗井压力大一点就容易打开,而且下防污染洗井器之后不能加药(胶皮与清蜡剂相溶),而不加防污染洗井器一洗井就漏失。
[ 此帖被mrjz917在2010-06-30 10:26重新编辑 ]

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