有一个短周期井,位于高压低渗区块。看看同行们有没有什么好的办法,或者好的工艺。
基础数据:油层深度(全射开)2680.5-2723.4,鱼顶2695.95 。38泵泵深2500,动液面2350,冲程冲次5/3,12型抽油机。产液量12方,产油量5方,含水60%。
测井斜深:2685米 垂 深:2679.08米 水平位移:124.7米 闭合方位:33.67° 东西坐标:(东)69.14米 南北坐标:(北)103.78米
最大井斜:1825米(斜深) 1821.18米(垂深) 井斜角:6.86° 方位:48.22°
存在及需要解决的问题:1、该井漏失严重,洗井就漏失,井底脏污无法通过洗井返出,造成多次脏污堵塞底阀和泵;2、结蜡严重,长期运用过热洗,加药,井下管柱防蜡;3、偏磨严重(井斜数据如附件);4、出现过少量结垢,出沙(怀疑有井底脏污的原因),抽油杆少量腐蚀。
采取过的工艺及措施有:针对结蜡:高效超声波防蜡器,超强防蜡抽油泵,抽油杆防蜡器,针对漏失而采取的防污染洗井器,热洗,加药等工艺。针对偏磨:加重杆,加重坨,注塑抽油杆,抗磨副抽油杆等。
简单的作业情况:
1、2005年9月16--27日作业,钻灰面至2015.54米,通井至1977.6米,探井底2744.67米,刮削至2405.15米,解堵,酸化下泵恢复生产。
2、2006.11.07--2006.12.07检泵;提杆第11根泵杆断,上提油管挂,油管挂以下管柱均落井,鱼顶油管接箍,母扣,打印鱼顶为弯泵杆。
3、2007.6.2--2007.6.7检泵;提出井内部分泵杆柱(第168根泵杆接箍断)。
4、2007.7.2--2007.7.10返工作业,提出井内杆、管柱(完好未找到问题)。按设计要求下入完井,试抽正常,收尾交井。
5、2007.11.26--11.30检泵,油管、泵杆结蜡严重,8根油管内壁几乎堵死。
6、2008.02.12--2008.02.15洗井后提原井第169根泵杆断。
7、2008.06.19-2008.06.24检泵:提原井,第128根泵杆脱扣,第158根泵杆断。结蜡严重。
8、2008.07.21-2008.07.26检泵。
9、2009.01.17-2009.01.22检泵,提出井内泵杆(第136根泵杆本体断),部分泵杆磨损严重,原井管柱含蜡多,内壁结蜡严重。
10、2009.01.30-2009.02.08检泵,提出井内泵杆及活塞,活塞内被铁锈垢堵死,泵底阀被铁锈垢堵死。
11、2009.04.03-2009.04.05作业捞杆,第32根杆本体断。
12、2009.05.07-2009.05.11作业检泵,泵底阀有2块铁锈垢片。
13、2009.08.27-2009.09.02作业检泵,提原井第137根泵杆底部接箍磨断;在井段:170-700m泵杆油管结蜡严重; 970-1290m泵杆接箍偏磨严重;在井段:1290-2324m泵杆接箍轻度偏磨;全井叶片扶正器磨损; 970-2324m油管不同程度磨损,自上而下第115根油管本体有一条长21cm,宽约1.5mm的裂缝。
14、2009.10.07-2009.10.15检泵,洗井,提出原井发现第309根泵杆脱扣,拉杆及活塞在泵内卡死。
15、2010.03.26-2010.04.01检泵。
16、2010.06.28不出,怀疑脏污堵超强防蜡防垢降粘增产抽油泵进口鸭嘴(进口太小),热洗井无效,并造成防污染洗井器打开。
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