半年后再看这口井的图,提出一些看法:
1、这个井用的是什么液体?瓜胶系列?活性水?低聚物?清洁?油基?
因为没有实际的套压显示,所以不能断定具体的摩阻是多少,但是从54~72分钟停泵压力看,如果是瓜胶系列,排量显示准确的话,施工压力与停泵压力的差值包含了很大一部分的近井筒摩阻,后面的两个段塞的办法是合理的,而且从施工图上看,从开始加段塞5分钟左右到井底,压力都有所降低,说明近井筒摩阻确实存在。
2、本井的设计思路是什么?为什么前置液阶段这么小的排量?如果是测试压裂为什么没有降排量确定近井筒摩阻?在72分钟附近油压监测出现异常是什么原因造成的?从65分钟停泵到91分钟起泵,中间为什么要停这么长时间?停泵这么长时间如果裂缝闭合,可以说前面这一段已经不能算造缝作用了。
3、91分钟再次起泵到115分钟正式加砂,前置液量72方左右,因为不知道该地层的孔渗性、杨氏模量、液体的滤失特征,所以无法确定这个前置液量是否合适,不过按照一个惯例,前置液量是加砂量的两倍,也可以加30方左右的砂子。从施工曲线图看,加砂也在15方左右,可以说没有完成加砂任务。
4、因为没有套压,可以说油压的波动影响因素较多,有加砂浓度的影响,有交联浓度的影响,所以在135分钟左右的波动就不知道是什么原因造成的,但是可以想象得到的是从140分钟开始油压的升高是一个不良的开端。从140分钟到148分钟 油压升高了2个MPa,在如此的高压井,我想施工指挥应该不是很紧张的,也就是说,因为没有套压,所以无法断定此时套压是否升高,也就是裂缝远端发生脱砂。
5、从148分钟以后,油压爬升陡峭,有点像股票爬升的疯牛阶段,此时我想神仙也很无奈,一切无可挽回。由他去吧,只能停车。如果有套压,套压从140分钟开始爬升,那么一个可能的原因是裂缝远端发生脱砂,该降砂比,该怎么样就怎么样,没有套压,如此陡峭的爬升,近井筒堵塞是一个可能的解释。而且我所接触到的压裂施工曲线中,像这种陡峭爬升的一般都是因为液体原因造成的。这个井如果能反洗,就可以确定是否是液体原因了。
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