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【原创】挤灰施工事故分析 [复制链接]

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离线嫦娥一号
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只看该作者 20楼 发表于: 2010-01-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 15楼(树袋熊) 的帖子
不知老兄作业时用得什么类型的封隔器,请赐教;带封挤灰一直是我的痼疾
离线壹壷老酒
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只看该作者 21楼 发表于: 2010-01-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我插句话,回复 嫦娥一号 朋友

挤灰施工我们常用的封隔器是:Y221 和Y341带有反洗通道的封隔器,根据套管内径选择封隔器外径,如5.1/2吋套管选择110mm-115mm,7 吋套管选择150mm-155mm。我们所用的这两个型号的封隔器坐封、解封可靠性高,施工承压能力满足指标要求。

在高压低渗油藏挤灰施工时更偏重于Y341带有反洗通道的封隔器组合+底部组合胶塞,这样可以减少灰浆在管柱的运行时间,最大限度的降低初凝和凝固风险,同时可以减少将近全部施工管柱容积的液体进入地层。

带封施工前要做好实验,实验数据必须可靠,工序衔接严谨,做好上述工作带封施工实际是很安全的。
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damanyu 财富 +50 版块管理 2010-01-19
行远,必先修其近;登高,必先修其低
离线xin
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只看该作者 22楼 发表于: 2010-01-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不同意老酒兄的说法:
关于加压35MPa为啥会挤扁油管的前题是:反洗加压已经证明底部不通(油管堵塞或者是堵剂在环空已经沉降坐死或凝固),这时的上部油管处于单一的环空承压,没有底部的导流通道了,所以35MPa的外压很容易挤扁油管。

当然反洗不通了,要是通了就不会有35MPa了。反洗不通时,管柱环空在井口位置承压35MPa,在2000m位置环空55MPa,管内20MPa,压差还是35MPa,远在油管安全负荷之下,不会挤扁管柱的,因为管内不是空气,管内有液柱压力支持的。就像用2  1/2"油管压裂,有时压不开时压力能打到60MPa左右(环空加平衡压),油管也没破呀,也没有循环通道(带封隔器),地层承压达到80-90MPa了,油管也不会破的。要考虑管壁另一边的平衡压力的,否则压裂打平衡压就没有意义了。
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damanyu 财富 +50 版块管理 2010-01-19
离线壹壷老酒
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只看该作者 23楼 发表于: 2010-01-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回复楼上朋友:我赞同你对油管承压问题提出的质疑。

在高承压措施施工中,一般要求使用N80油管或更高级别的油管,按API标准 壁厚5.5mm的N80 油管中 2. 1/2 油管的最小抗内压 / 外挤压力分别是72MPa和77MPa,理论上说在不超过70MPa的前提下即使不打平衡也不会出现打爆或挤毁事故,而打平衡是为了提高安全级别,最大限度消除事故隐患。

而现实工作中,我们的油管远没有想象中的状态,腐蚀、偏磨,特别是用油管钻塞之类的作业所造成的油、套管损伤将直接降低抗压、抗拉强度,而现有的检测手段又很有限,在地面全部按标准试压检测难度很大,油管不检测直接转入下一工序的重复利用已成家常便饭。

制度执行好的单位 油管回收后做个刺洗、通径、检查更换一下接箍。监督检测不严格的就无法想象了。这些年所见到和听到过的爆裂、挤毁油管事故几乎都是在意想不到的压力下发生的:

井例1、卡顶封 压裂事故:下井油管为仅用过两次挤水泥和挤水泥后钻塞的N80油管,措施层破裂压力62MPa左右,施工开始后泵压上升至56MPa时(平衡压力24mpa已经停泵)地面压裂管线的一个弯头突然爆裂,套压也瞬间回 0MPa;更换弯头后起泵,套压与油压同步增长,当时怀疑封隔器解封,起出准备换封,中途发现第318根油管出现了2米多长明显的内凹裂痕,割断损坏处检查,油管裂缝处壁厚只有2.3mm,封隔器完好无损。事后分析,瞬间的突变压差导致了油管挤毁。

井例2、卡封挤堵施工事故:全新N80油管,施工中后期压力缓慢上升至29MPa时  刚要启动打平衡的水泥车,一声闷响后套压表上升为33MPa,400型要打平衡的水泥车安全阀打开。然后压力缓慢下降。
初步判断为封隔器解封、底部油管破裂或者是接箍断脱。立即停泵卸井口,上提时负荷稍大,封隔器解封明显。起出后发现封隔器上部第11根油管整根爆裂,局部裂缝宽度达3—4mm 。

所以,出于安全考虑,施工中应人为的提高井口、油管以及施工工具的安全性,尽量缩小内外压差,降低事故发生率。如原帖所述的想通过高压憋开洗井通道的想法容易出现事故。
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笑韵 财富 +50 鼓励交流 2011-04-29
平和 财富 +50 版块管理 2010-01-23
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只看该作者 24楼 发表于: 2010-01-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
是有点不可思议,特别是井例2,新油管这么脆弱吗?是不是油管质量有问题呀,一般最容易破裂的位置是封隔器上1-3根的位置,这里承受的张应力比较大,怎么跑到第11根上破裂了?不太明白哦。不过现场上有些东西确实是无法解释的。我们这里一般都是按承压60MPa(有平衡压时)来设计油管压力的,施工压力一般不宜超过50MPa,有时在施工最后压力突然升高时瞬时压力可以超过60MPa,仅限于瞬间,一般也没出现过什么问题。一般30MPa左右的压力根本就不加平衡压。
封隔器肯定上顶了,水力锚回缩了,管柱上顶造成的油管破裂。只是破裂位置有点疑问。
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平和 财富 +50 - 2010-01-23
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只看该作者 25楼 发表于: 2010-01-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、在挤顶替液3.4方泵压为0MPa,停等1分钟后挤顶替液1.9方最高压力为20MPa的原因是:在顶替顶替液3.4方后水泥浆开始进入地层,致使泵压升高,理由是:顶替最后1.9方顶替液前替清水1方,顶替液2.5方,挤顶替液3.4方,共计5.9方,如果是2 7/8油管,在误差范围内水泥浆开始进入地层,造成泵压升高。
2、反洗不通,正挤憋压的原因是:油管头刺坏,水泥浆上返,由于水泥浆稠化时间不够造成水泥浆在环空(地层以上)固结,由于地层封堵效果不好,在正洗井时有流体挤入地层,致使反洗不通,正挤憋压的现象出现。
3、综合以上分析我认为出现事故的主要原因是:水泥浆稠化时间不够,我认为使用的可能是快干水泥,导致事故的发生。
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平和 财富 +50 版块管理 2010-01-29
交流,学习,共同进步。
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只看该作者 26楼 发表于: 2010-02-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
套管验套,油管试压并且达到设计数据。低压替水泥,高压挤水泥,切记不要混浆,挤时一定要保证套管闸门不能泄露。
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damanyu 财富 +15 版块管理 2010-03-03
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只看该作者 27楼 发表于: 2010-03-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
各位dx的经验很好,分析得也很透彻。如果是LZ的经历,事故井应该处理完了吧?什么结果能否说明一下,以便大家更好地总结教训,提高认识。
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damanyu 财富 +5 版块管理 2010-03-03
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只看该作者 28楼 发表于: 2010-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第19楼树袋熊于2009-11-19 18:00发表的  :
.......

无论如何,卡封挤堵的风险还是比较大的,光管挤堵只要设计合理且施工得当,应该是不会出现大问题的,但是卡封挤堵对于上部套管漏失、承压能力差需要保护或上部层位不需要封堵等情况,可以实现挤堵或分层挤堵,应用起来还是比较好的。
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damanyu 财富 +15 版块管理 2010-03-22
离线罗江云
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只看该作者 29楼 发表于: 2010-04-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我的经验是下光油管挤灰!
挤灰结束前关闭套管闸门,憋压,直接向地层挤注。
顶替完成,立刻起管柱至安全高度(即假设所有水泥均在套管内的高度)反洗井。
关井正挤完成全部设计顶替量,憋压候凝48小时。
通井钻塞或重新打塞。
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平和 财富 +20 这是常规挤灰! 2010-04-20
石油发展社会,技术引领辉煌!

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